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如何使用高压喷水试验箱 试验箱如何做好保养

时间:2020-07-11    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

 如何使用高压喷水试验箱:

      1、高压喷水试验箱通过机械传动,达到试验目的,转台传动机构是通过电动机带动蜗杆,驱动蜗轮,达到规定转速,摆杆是电动带动减速机带动齿杆驱动齿轮,使摆杆驱动。旋杆是通过电机带动减速机,减速面直接驱动旋杆运转。高压喷水试验箱采用机电结合的方式,根据国标及欧、日相关标准设计模拟自然降雨环境,对试件进行外壳防护等级检测的试验设备。

      2、喷水量和喷水压力可通过开关球阀的大小方式调节。

      3、摆管角度和摆管频率则分别用改变连杆在偏心轮上的位置和通过改变电机转速以实现。

      4、放试件的工作台转速,采用蜗轮减速机减速、变频器改变电机转速实现。在工作台转轴上设有轴套装置,可在轴向作上下调整,以适应不同试件外形尺寸的需要。 

  5、高压喷水试验箱的试验时间由时间累积器设定及显示。



    霉菌交变试验箱是人工三防气候中的一种重要检测手段,是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备。用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。关于霉菌交变试验箱的保养问题,小编有几点提醒大家哦。
    1、温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态马弗炉。
    2、本机背部装有二组保险盒,2A为制冷加热负载保险丝盒,8A?为控制电源保险丝盒,若机器运转出现故障,例如控温失灵,不加热或不制冷,须切断电源,分别检查保险丝是否完好,再检查相应部位。
    3、当湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。
    4、当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
    5、如箱内不需杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。
    ?霉菌交变试验箱的应用是越来越广泛了,关于它的保养问题也一直是备受关注的,关于保养如果您有更好的办法,欢迎补充分享。





引 言

  热真空试验箱是在地面上模拟太空环境的环境模拟试验设备。 近几年来, 热真空试验设备在航天航空业产品的研制和定型中发挥了重要作用。 热真空试验箱由于结构复杂,在运行中有时会出现一些异常现象, 如果不能及时排除 , 将延长试验周期, 影响产品的研制工作。 为此, 我们对试验箱的基本工作原理作一些简要阐述, 并介绍如何对热真空试验箱的一般故障进行分析判断和排除。

  1热真空试验箱工作原理

  下面以HS-2P-ZQ型热真空模拟设备为例简要介绍其工作过程。 试验箱由主泵涡轮分子泵、机械泵、预抽阀、主抽阀等组成真空机组, 对真空室进行抽气, 从而得到一个较为清洁的高真空试验环境。 通过电热丝或液氮将箱体热沉加热或制冷, 利用辐射传导的形式在箱体热沉内形成一个较均匀的温度场, 从而得到一个既有真空, 又有宽范围温度 -100℃~125℃ 太空模拟环境。 热真空试验做完后, 打开放气阀充入氮气取出试件。 试验箱工作原理示意图如图 1所示。

  2故障的判断分析

  由于试验箱是一个较复杂的机电组合系统, 因此, 一旦设备出现异常, 必须全面而有序地对整个设备进行检查和综合分析。 对故障现象的发生, 一般先进行先 外后 里的原则, 即首先排除外部因素, 如冷却水、供电等, 在完全排除外部因素后, 根据故障现象, 采用机电关联方法查找故障原因。按照电气原理图查找电气系统及计算机软件的问题, zui后查

  找机械系统的问题, 如表 1所示。

  3典型故障的分析诊断与排除

  3. 1 故障现象

  例如某一试件在做热真空试验时, 要求在真空度 2.X10-3 Pa时温度下降至 - 55 ℃并保温 2h, 通常情况下此时的真空度会优于 2X10-3Pa, 但在降温 5min后, 出现了真空度突然下降到 2.5X10-2Pa的故障现象, 如图 2所示。 为此我们就按表 1进行排查。

  3. 2 对故障现象的分析诊断与排除

  ( 1) 断开制冷控制 , 制冷阀关闭, 检查真空计通讯接口有无松动, 分子泵转速有无发生变化, 经检查都正常, 说明真空机组的问题可以排除。

  ( 2) 由于低温降温阶段出现真空曲线异常, 先观察在常温和高温状态下高真空曲线是否能够达到高真空度要求, 该曲线显示真空度能达到 2X10-3Pa以上, 工作正常, 说明从主电源到各电磁阀的电气线路正常, 电气系统没有问题。

  ( 3) 虽然电气系统没有问题, 但在 2X10-3Pa真空条件下通入液氮制冷时, 此故障发生说明故障应该发生在试验箱制冷环节。 首先对箱体各抽气接口的螺丝拧紧, 在液氮入口处充入压力0.5kg左右的氮气, 观察此时高真空规显示值有微小变化。

  ( 4) 结合试验箱的控制过程进一步确认故障原因。 因为此设备热沉采用壁厚1.5mm 紫铜板作腔体料, 内部液氮盘管用整根长的紫铜管制作, 由于热胀冷缩, 在真空室内没有焊缝, 故判断液氮进入热沉的外部联接处可能有漏气现象发生。 至此 , 可认为产生此故障的原因是电磁阀与金属波纹管连接真空室的连接处发生漏气。

  ( 5) 将连接真空室的金属波纹管拆开电磁阀发现其内一塑料垫片因长时间高低温试验造成老化开裂, 对此电磁阀阀杆重新焊接, 在真空环境下对试验箱体热沉充入液氮,真空度显示达到 2X10-3Pa以上, 试验箱工作正常。



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