图1 角接取压法孔板装置
图2 差压式流量计组成
式中:qm-质量流量kg/h;α-流量系数;ε-流体流束的膨胀系数(对不可压缩流体ε=1,对可压缩流体ε<1);Ad-工作状态下的节流件开孔面积;△P-节流件上、下流侧规定的取压孔位置上的表压差,MPa;ρ1-工作状态下的流体密度kg/m3。
将式⑵除以式⑴得
连续测量实际密度较困难,对于饱和蒸汽,与压力或温度成一定关系。对过热蒸汽,与压力、温度成一定关系,因此,通过测量压力、温度得到ρ2。
式中:△P=K1×Iλ1,P-0.1033=K2×Iλ2(表压);Iλ1-差压变送器输出电流;K2-压力变送器系数。
上式即为带压力补偿的蒸汽流量的实用公式。
式中:F2-仪表显示的经压力或温度补偿后的瞬时质量流量;QFS-流量量程设定值,即组态表中单元“08F”;I-对应于瞬时流量输入电流;Imax-当输入信号为4~20mA,△I=(20-4)mA=16mA;ρP·t-对应的压力(Pa)、温度(℃)状态下过热蒸汽的密度kg/m3;Ks2--第二流量补偿系数、参数设置表中“17F”单元。
ρ0为参考状态下的蒸汽密度kg/m3。
该孔板式流量计投入运行后,二次仪表运行稳定,数据可靠,得到了热电厂和电解锌厂的认可,对电解锌生产工艺中用气量的合理控制起到了重要作用,为电解锌节能降耗、增产提供了方便的条件。
差压式流量计现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题主要出现在差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的检查方法:
1、差压变送器输出信号过低
主要原因在于:正压管发生泄露或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄露或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。
2、差压变送器输出信号过高
这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。
3、差压变送器输出信号不稳定,波动大
差压式流量计安装方向不正确,上,下游阀门扰动及弯头对其他阻流件的影响是对节流元件影响最大的,这个就要我们即使调整工艺或者改变安装地点。
差压式流量计在现场实际应用时,它的测量误差往往会增大,有时可达到10%--20%,特别是在采用差压式流量计作为工艺生产过程的物料(水、蒸汽、煤气及原料)的计量,进行经济核算和物料平衡时,减少测量误差尤为重要。但必须注意的是,不仅需要合理的选型、准确的设计计算和加工制造,更要注意正确安装、维护和符合使用条件等才能保证孔板流量计有足够的实际测量精度。下面分析一下几种造成测量误差的原因: 1、被测流体的工作状态变动 如果在实际应用时被测流体的工作状态(如温度、压力)以及相应的流体密度、粘度和管道粗糙度等参数,与设计时不一致,如果仍按照原有的仪表常数推算流量,将与实际流量有误差,则可根据有关计算公式加以修正或重新设计计算。 2、孔板安装不正确 有一家公司刚投产试车时,煤气流量计显示过小,经检查为孔板装反,而实际是孔板的尖锐一侧应迎着流体流向为入口端,呈喇叭口形的一侧为出口端,注意方向。除此之外,安装时孔板开孔中心与管道中心线不同心,也会造成测量误差,引压管堵塞及垫片等凸出物的出现也是引起误差的原因。 3、孔板入口边缘被磨损 由于孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,或被化学腐蚀,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果孔板的入口边缘的尖锐度由于受到介质冲击或腐蚀而变钝,这样在相等数量的流体经过时所产生的压差ΔP减小,从而引起显示值偏低。严重时需更换孔板。 4、孔板表面的结垢和流通截面积的变化 在现场使用中,孔板表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔板前后角落处日久而沉积杂质,或由于强腐蚀作用都会使管道的流通截面积发生渐变,以及引压导管管路的泄露和堵塞,都会造成测量误差。我公司由于使用的煤气较脏(含焦油),造成孔板前后取压环室被堵,取压口无压差,流量计无流量显示,经拆下后清理两环室并更换导压管,流量计显示正常。 5、变送器零点漂移和量程设置不当也会引起测量误差 由于时间较长,变送器的零点会发生漂移,若是负漂移,变送器输出电流则小于标准4MA,流量则显示偏低,若是正漂移,变送器输出电流则大于标准4MA,流量则显示偏高。若量程设置较大,流量则显示偏低,量程设置较小,流量则显示偏高。 下一篇:冷热冲击试验箱技术参数