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库仑测硫仪的测定方法 测硫仪解决方案

时间:2020-06-03    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

2.1 方法要点

煤样在不低于1150℃高温和催化剂作用下,于净化的空气流中燃烧分解。生成的二氧化硫以电解碘化钾和溴化钾溶液所产生的碘和溴进行库仑滴定。电生碘和电生溴所消耗的电量由库仑积分仪积分,并显示煤样中所含硫的毫克数。

2.2 仪器设备和试剂

2.2.1 仪器设备 以库仑滴定为原理的自动测硫仪包括下列各部分: a.送样程序控制器:煤样可按指定的程序前进、后退。 b.高温炉:用硅碳管或硅碳棒做加热元件,有不少于90mm长的高温带(1150 ±5℃)。燃烧管需耐温1300℃以上。采用铂铑-铂热电偶。燃烧舟由耐温1300℃以上的瓷制成。 c.搅拌器和电解池:搅拌器转速500r/min,连续可调。电解池高约12cm,容量约400mL,内安有两块面积为150mm2的铂电解电极和两块面积为15mm2的铂指示电极。指示电极响应时间应小于1s。 d.库仑积分器:电解电流0~350mA范围内积分线性度应为±0.1%。配有5~ 6位数字的数码管显示硫的毫克数或配有不少于5位数字的打印机。 e.空气净化系统:由泵供出的约1500mL/min的空气,经内装氢氧化钠及变色硅胶的管净化、干燥。

2.2.2 试剂 2.2.2.1 碘化钾(GB 1272—77):分析纯。 2.2.2.2 溴化钾(GB 649—77):分析纯。 2.2.2.3 冰乙酸(GB 676—78):分析纯。 2.2.2.4 三氧化钨:化学纯。 2.2.2.5 变色硅胶:工业品。 2.2.2.6 氢氧化钠(GB 629—77):化学纯。 2.2.2.7 电解液:碘化钾、溴化钾各5g,冰乙酸10mL,蒸馏水250~300mL。

2.3 试验准备

2.3.1 接上电源后,使高温炉升温到1150℃,另取一组已校正的铂铑-铂热电偶高温计测定燃烧管中高温带的位置、长度及600℃预分解的位置。 2.3.2 调节程序控制器,使预分解及高温分解的位置分别处于高温炉的600℃和 1150℃处。 2.3.3 在燃烧管中充填厚度为3mm的硅酸铝棉,位于高温带后端。在燃烧管出口处充填洗净、干燥的玻璃纤维棉。 2.3.4 将程序控制器、高温炉(内装燃烧管)、库仑积分器、搅拌器和电解池及空气净化系统组装在一起。 燃烧管、活塞及电解池的玻璃口对玻璃口处需用硅橡胶管封接。 2.3.5 开动送气抽气泵,将抽速调节到1000mL/min。然后关闭电解池与燃烧管间的活塞。如抽速降到500mL/min以下,表示电解池、干燥管等部件均气密。否则需重新检查电解池等各部件。

2.4 试验步骤 2.4.1 将炉温控制在1150±5℃。 2.4.2 将抽气泵的抽速调节到1000mL/min。于供气和抽气条件下,将250~300mL 电解液倒入电解池内。开动搅拌器后,再将旋钮转至自动电解位置。 2.4.3 于瓷舟中称取粒度小于0.2mg的煤样0.05g左右(称准到0.0002g),在煤样上盖一薄层三氧化钨。将舟置于送样的石英托盘上,开启程序控制器,石英托盘即自动进炉,库仑滴定随即开始。积分仪显示出硫的毫克数或打印机打出硫的百分含量。

有关测硫仪的常见故障处理

    测硫仪仪器设备广泛应用于煤炭,电力,建材,石油行业中硫的检测与研究。

 

    测硫仪的常见故障排除

    1.打开电源后,测硫仪报警不停

    故障排除,将上盖打开,观察送样块是否在原始位置,如不在原始位置,将阻挡送样块的原因排除后再开机送样块回到原始位置后故障排除。

    如送样块在原始位置,再检查原始开关是否损坏以及和联线是否断开。

    2.打开电源后,测硫仪炉体不升温

    故障排除:首先检查控制器大保险是否损坏,查出原因后更换保险;

    其次再检查控制器与炉体间联线是否断开,硅碳管是否老化和断裂,热电偶联线是否断开,再检查控制固态继电器是否损坏。

    3.做样时结果偏差,煤样烧不断

    故障排除:

    检查气路是否正常,将炉体出气口卡死,观察流量计浮子是否能降到零位,如果降不到零位;

    则检查管道连接处是否断裂,皮赛是否松动,管道与电解池内玻璃熔板是否堵塞,电解液是否应该更换,炉体内异径管是否断裂。

    (如结果特别不稳,先做标样,如标样结果正常,则证明所做的煤样是特殊煤种或制样有问题,煤样粒度达不到要求,或过期煤样或污染等等)。

标签: 测硫仪
测硫仪 有关测硫仪的常见故障处理_测硫仪

    测硫仪是一宗常用的煤炭化验设备,对于煤中的含硫量可以经行有效的检测。测硫仪在使用中会经常出现气路故障,这些故障对于测硫仪的影响是非常大的。那么测硫仪常见的气路故障应该怎样处理呢?

    空气净化系统的抽气速度将直接影响整个测试结果。浮子流量计的流量指示必须保持在1000ml/min。这一点是值得注意的。

    1、流量偏低时,因不能将分解出的二氧化硫气体及时抽到电解池内滴定,会导致结果偏低

    2、流量偏高时,会将燃烧管中的硅硫铝棉从恒温区抽到燃烧管的异径处,煤样未完全燃烧便抽到电解池中,结果同样会偏低

    3、当抽气量小于1000ml/min时,应检查管路是否漏气:瓶塞是否压紧;药物是否因受潮而阻塞;过滤器是否脏了增加了气阻。最后检测微型气泵是否故障。普通气泵很容易隔膜破损漏气,可以采用高品质微型气泵以提升整机可靠性,比如,GAST、KNF或国内“成都气海”的微型泵很可靠。

    4、应同时检查燃烧管中硅酸铝棉是否堵塞。硅酸铝棉透气性能不好,也会造成结果偏低。此时,应更换燃烧管中的硅酸铝棉,其厚度应为3~4毫米,而且圆周薄中间厚

    5、磁力搅拌器转速应控制在1500rpm左右,以减小电解电压对吸附反应的影响。如速度过小,电解出的碘不易扩散,沾污电极,发生拖尾现象,使结果偏低。另外,电压质量的好坏直接影响搅拌器的转速,也是造成拖尾的原因之一。总之,出现拖尾时要从多方面查找原因:如燃烧管断裂、出现沙眼等,都直接影响结果,使测值偏低。



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