三相异步电机故障原因很多,绕组烧坏,线圈接地,绕组相间短路,线圈匝间短路,转子断条,电机轴承故障,电机带动负载机械故障,电机配置起动元件故障缺相等。发现跳开,起动不能运转首先用测量三相绕组对地绝缘不能为零,不能小于0,5兆欧,使电阻档测量三相直流电阻,否有断路,短路现象。检查电机及带动负载应转动灵活,日常维护检修电动机能延长使用寿命,提高生产效率,节约资金浪费,电机应防水,防潮,维护机械传动都分,测量电机发热情况检修风扇良好,测量电机电流不应超出额定电流,检查起动开关葙元件是否接触不良应更换,确认电机接地良好安全生产。
一、定子耐压强度不:
有许多电机线圈被烧毁大部分由于绕组绝缘方面的缺陷,造成绕组绝缘被击穿。有以下几种因素:
a、引接线绝缘套管裂开。
b、端部绑扎跑错相。
c、绕组端部碰伤。
d、绕组绝缘老化电动机受潮。相间绝缘碰破裂。
e、槽内有铁屑、铁心叠压不齐。
处理方法:线圈绕组浸漆加强、并且要用合格的绝缘漆。烘干时间延长不要用土办法灯泡烘干。尽量要用烘箱(条件要允许)。对定子槽要清理干净不留杂物、嵌线时要小心不要碰壳。对定子要修理整齐并用好的耐潮绝缘纸。端部扎线要仔细不弄错、不碰伤。
二、空载电流偏大有多种原因产生处理:
a、电压偏高。―降低电压到380V。
b、定子星接接成三角接。―照电机铭牌改接线。
c、转子装错。即极数少的装到极数多的定子内。―找到正确转子再装到定子内定转子要正确。
d、转子直径偏小气隙偏大。―换合格转子。
e、铁心导磁性能差。―换好的导磁硅钢板(一般较少见。)
f、定子绕组线圈少绕、线经不符、线圈节距嵌错、线接错――拆除定子绕组重绕。按手册要求选线径、绕组节距等按照要求做。接线要正确。
g、定子转子铁心错位、铁心有效长度减小。―纠正定、转子到正确位置。
h、轴承松动损坏。―换轴承。注意转轴是否有弯曲一定要较正平衡。
i、风扇装错。即二极装到四极六极电机上。还有不装风扇。―装上合格合适风扇。
三、三相电流不平衡及办法:
a、三相电压不平衡、匝间短路。―测三相电源电压。看绕组外部有无烧焦的地方有无焦气味。用电流表测出那相电流大。再用短路法确认故障线圈。
b、绕组断路。定子绕组部分线圈嵌反。三相匝数不相等。―测三相电阻。最大值不超过三相电阻的平均值的百分之三。若线圈嵌反则用低压直流电借助指南针确定。如方向变化规律正常是正确,如方向变化不定说明有线圈接错。用电压表测线圈电压每个分段压降看是否相等。找出不相等的线圈再对比相等的线圈就可找到匝数少的线圈。一般修理此故障很麻烦的。
四、电机温升高:
温升高、过热也有多种因素引起。有缺相、电源电压过低、三相电源不对称、频率低于50HZ、电机负载过重、电机本身质量差、被拖动的机械有故障、环境因素引起通风散热差等使电机发热强行运行。对策是排除电源因素保证电源质量符合电机运行要求。排除电机方面的隐患,排除机械故障合理使用电机做好环境通风散热。对使用中的电机当温升超过铬牌上的规定要停机检查排除故障后再运行。
一、异步电机软起动 异步电机软起动器可减小硬起动引起的电网电压降,使之不影响与其共网的其它设备的正常运行。可减小电动机的冲击电流,冲击电流会造成电动机局部温升过大,降低电动机寿命;可减小硬起动带来的机械冲击力和冲击力加速对所传动机械(轴、啮合齿轮等)的磨损;减少电磁干扰,冲击电流会以电磁波的形式干扰电气仪表的正常运行。软起动使电动机可以起停自如,减少空转,提高作业率,因而有节能作用。 对于电动机的软起动,大致可分为有级和无级两种。有级型的软起动有定子串电抗器降压、液态电阻降压、星-三角(y-△)降压、自耦变压器降压和延边三角形降压等。无级型软起动有开关变压器降压、磁饱和电抗器降压、晶闸管串联降压软起动等。由于有级型降压软起动的调节存在一定程度的二次电流冲击,因此对电机的软起动效果有限。而在无级型软起动器中,随着技术的提高和功率器件的发展以及铜、铁等原材料价格的大幅上涨,晶闸管串联式的高压软起动装置越来越被市场所认可。 二、降压起动原理 把三相的定子绕组接通到三相上,转子从静止升速到稳定状态,这一过程叫起动。在合闸的瞬间,电动机的转差率为1,起动电流等于堵转电流,起动转矩等于堵转转矩。随着转速升高,起动电流从堵转电流逐渐下降,最后稳定在某个数值。较高的堵转转矩表明电动机能在较大负载下起动,并获得较大的加速度,但过大的堵转电流会在供电线路上产生很大的压降,使电网电压波动,直接影响到接在该电网上电气设备的运行。异步电动机的t形等效。 高压电动机软起动装置系统所示。晶闸管串联的功率单元联接在三相高压电网与电动机之间,控制单元根据传送回来的信号按事先设定好的起动曲线进行移相调节。控制单元发出的晶闸管触发信号经光纤传送到晶闸管触发单元,用来调整晶闸管的导通角,进而达到调整电压的目的,使得输出到电动机上的电压按照一定曲线缓慢上升,实现电动机的软起动。当电动机达到额定转速时,旁路吸合,电动机处于旁路运行状态。控制单元仍然进行在线检测,负责电机的电压、电流的显示及各种故。 三、高压软起动、晶闸管串联单元设计 由于目前国内市场应用的电动机大多是6kv和10kv电机,做为串接在高压电网和电动机之间的功率执行器件,单只晶闸管还不足以承受6kv的高压,虽然单只晶闸管目前已经成熟地发展到单只耐压6500v,但考虑到电网波动、浪涌及耐压余量等可靠性因素,在设计6kv高压软起动装置的时候,功率单元采用3只晶闸管串联的方式来提高耐压值。同理在设计10kv高压软起动装置的时候采用5只晶闸管串联组成高压阀组。 (1)单相6kv高压晶闸管功率阀组所示。scr1~scr6为大功率高压晶闸管,它们每三个串联后再反并联组成单相功率串联阀组,以实现软起动器对交流电机的控制。这6只晶闸管选用同一厂家、同一型号、同一生产批次的产品,以减小其在生产过程中由于生产工艺的不同而产生的自身特性诸如伏安特性、反向恢复电荷、开关时间和临界电压上升率等的差异,影响均压。r1、r2、r3为静态均压电阻,用以实现晶闸管的静态均压。静态均压电阻选用无感电阻,阻值为晶闸管阻断状态等效阻值的1/40,且功率留有足够大的余量。r4、r5、r6和c1、c2、c3共同组成动态均压网络,用以实现动态均压。通过选择,各电阻和的参数误差应非常小,电容的取值根据晶闸管的最大反向恢复电荷和最小反向恢复电荷的差值计算求得。均压过程主要是由电容c完成的。串联的各只晶闸管开关速度不会完全一致,而会稍有差别。电容c上的电压在静态情况下数值相同,在开关过程中,由于电容上的电压不能突变,加在各只晶闸管上的压降不会发生跳变。由于开关过程中各只晶闸管中电流不一致所造成的影响由电容c的充放电补偿。 (2)接口单元设计。单元包括电压传感器接口、电流传感器接口、光纤传送接口、故障检测接口及人机交互接口等。其中电压信号采用高阻降压方式,并考虑到系统兼容性,将电路设计成3kv、6kv、10kv通用,以方便产品生产。电流传感器采用标准x/5电流加高精度电流霍尔的形式,将信号进行相应处理后送到cpu进行运算。(http://www.diangon.com版权所有)高压与低压间的信号传送采用光纤传输,既保证信号的实时性及可靠性传输,又起动高低压隔离作用。信号经过接口电路编码后通过光纤传送至触发单元,触发单元将信号解码并经过相应处理后用以触发晶闸管。触发单元的供电采用高位、低位相结合,每只晶闸管的触发电源各自独立。人机接口采用贴膜式软键和液晶显示屏。液晶显示屏为4行8列,设计成4级菜单管理模式,可预设中文及英文显示。 四、软件设计系统实验 软件设计是系统控制的核心,直接关系到系统运行的稳定性和可靠性。为了适应各种不同负载的应用,软件设计上设计了多种不同的起动曲线,包括电压斜坡起动、限流起动、突跳起动及软停车曲线等。同时设计完善的保护功能,包括短路保护、过流保护、过压、欠压保护、晶闸管过热保护等。电机的参数及各种保护参数可由用户根据现场应用情况自行设定。 系统设计完成后,用6kv/1000kw电机进行了带载起动实验。电机额定电压6kv,额定电流112a,额定转速1480r/min.起动电流单相波,起动电流平稳无冲击,峰值起动电流为额定电流的2.6倍左右,起动时间22s,电网电压无明显波动,达到了良好的起动效果。 本系统以晶闸管串联阀组为主功率执行器件,通过交流调压来实现电动机的软起动。系统有控制灵活,操作简单,起动平稳,运行可靠等特点,可有效缓解电机起动过程中对电网及负载的冲击,保护电机安全起动和运行。 本系统以晶闸管串联阀组为主功率执行器件,通过交流调压来实现电动机的软起动。系统有控制灵活,操作简单,起动平稳,运行可靠等特点,可有效缓解电机起动过程中对电网及负载的冲击,保护电机安全起动和运行。 日常维护对减少和避免异步电机在运行中发生故障是相当重要的,其中重要的环节是巡回检查和及时排除任何不正常现象的引发根源。 为了使异步电机在出现这些情况的条件下不至于被损坏,必须采取一些运行保护措施: ①注意负载电流不要超过额定值。 ②注意检查轴承发热、漏油等情况,尤其要按规定加油。 ③电机的温升不能超过额定值。 ④保持电机清洁,电机内部不允许进入水珠、油污、灰尘等,并定期清除电机内外的灰尘。 出现事故后认真进行事故分析,采取对策则是减少事故次数和提高电机运行效率必不可少的技术工作。电机的日常维护对其正常运行固然非常重要,但运行中的电机往往会遇到许多突发情况,如短路、过载、断相等。异步电机的降压起动原理
异步电机的日常维护知识