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给煤优化控制系统的应用与探讨 控制系统如何操作

时间:2020-07-08    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
  我厂#1机组是125MW机组,共有两套制粉系统,磨煤机采用的是低速钢球磨。在本次DCS改造过程中,安装了陕西天安智能技术有限公司研制的TCS…200A"球磨机料位监控"装置,通过与DCS系统的接口,来对给煤实现自动控制。当在手动控制方式下,由运行人员通过CRT软手操操作,此时"料位监控装置"处于跟踪方式,以便实现手/自动无扰切换。自动方式下,由料位装置根据设定与实际料位信号的比较,经过PID运算,来实现对料位的控制。
  
  一、设备与控制原理
  
  1.1设备原理:TCS-200A为球磨机的通用控制设备,用于控制球磨机运行过程中的物料量和钢球量。物料量指的是物料的体积与球磨机内部容积的百分比,即球磨机的物料填充率。该控制系统的功能包括料位测量和给料自动控制两部分,料位测量是通过检测球磨机音频信号实现的,给料自动控制是通过将料位控制在一个定值上来实现的。通过将料位控制在一个定值上,球磨机电机的功率(或电流)的变化即反映了钢球充填率的变化,因此,通过维持球磨机电机的功率(或电流)在一定值,同时也可实现钢球量的定值控制。
  
  1.2自动控制原理:在PID调节、控制输出保护的基础上,根据不同的给定值,来实现自动控制,主要控制方式有以下几种:定值、跟踪、zui大、经济方式;"定值"指的是控制磨煤机中的料位稳定在一个固定的值。"跟踪"指在手动方式下,控制系统跟踪实际运行参数。"zui大"指的是zui大出力寻优方式。"经济"指的是经济寻优方式。我厂采用的是"定值"控制方式。其控制原理如图1。
  
  1.3DCS系统组态:在本次改造中,本厂的DCS系统改为新华公司的XDPS-400控制系统,给煤控制器改为软手操。在手动方式下,直接操作软手操器上的增、减按钮,通过AO卡件输出一个4~20mA的电流信号,送到电磁振动给料单元,由电磁振动给料单元输出一个连续可调的直流电压,从而改变电磁激振力的大小,来达到改变振幅、调节给料,从而进一步控制给煤量。此时给煤控制器处于跟踪状态。在自动方式下,给煤控制器根据磨煤机中的料位信号,经过PID运算,输出一个4~20mA的电流信号到DCS的AI卡件,在DCS组态中进行无扰切换,通过DCS的接口发出一个给煤控制信号到振动给料单元,从而达到控制给煤的目的。DCS组态原理与煤控制器和DCS接口见图2、图3。
  
  二、设备调试
  
  2.1首先对磨煤机进行空罐和满罐标定,并对控制器的PID参数进行修正,具体标定参见表1。
  
  
  
  2.2确定磨煤机筒体内的存煤量达到20%,通过增加给煤机的下煤量和减小系统通风量实现磨煤机场的高料位运行,投入给煤自动。
  
  因磨煤机钢球装载量减少,磨运行电流比原运行电流下降10A左右(由72A)下降至62A),通过对煤粉细度(R90)的化验结果分析,分两次将粗粉分离器的挡板角度由原来的40度左右开至现在的50度左右,煤粉细度保持在规定要求内。
  
  制粉系统的出力情况基本保持与原运行方式相同。实际运行过程中,通过机组负荷和粉仓粉位的变化情况,单套制粉系统基本能带9万负荷。通过对统计数据的整理分析,也与实际结果相同。(通过用电量和制粉单耗指标反推出力。
  
  2.3调试过程中,有时系统风压波动较大,系统无法投入自动运行。据分析因系统通风量大,造成系统回粉大,煤粉浓度增加,加重了粗粉分离器的负荷,因此导致系统风压波动。通过减少制粉系统通风量(将排入口挡板由全开逐渐压至60%开度),系统风压稳定,但出力明显下降,且影响干燥出力。
  
  2.4经过对比分析,维持系统原风量,将料位定值下调至15%。
  
  三、注意事项
  
  3.1制粉系统及优化装置正常运行应按照运行卡片要求的参数运行。运行卡片参数见表2参数。
  
  3.2当磨煤机料位为20%,制粉系统运行稳定时,磨煤机电流平均值相对运行卡片要求偏差超过2A,应立即补加或停止补回钢球,以保证磨煤机zui佳出力工况。
  
  3.3调节磨煤机入口热风门维持磨煤机出口温度在要求范围内,同时调节再循环门维持磨入口负压稳定。磨出口风温应尽量维持在上限80℃,不得低于65℃,否则将造成出力下降,制粉系统运行不稳定。
  
  3.4给煤机全过程自动的投入:无论磨煤机是否处于运行状态,只要将手动给煤调节至50%开度,再合自动开关,即可即时投入给煤自动调节。正常情况下,磨煤机停运过程中只需停止给煤机,不需解除自动;启动过程中只需启动给煤机,不需进行自动解投操作。
  
  3.5料位指示超过上限40%,给煤自动调节开始维持在下限开度10%,此时不需进行自动解投操作。给煤自动调节范围:上限开度为70%,下限开度为10%;料位20%对应的平衡开度为40%左右。给煤自动稳定运行后,(对应2%料位),锅炉运行人员应注意监视磨煤机出口温度、入口负压、出入口压差。
  
  3.6因磨出入口压差与风量的平方成正比且与磨出口积粉、煤质等因素有关,所以压差与磨煤机存煤量和通风工况的参考依据。运行中避免用磨煤机入口冷风门调节制粉系统风温。根据粉位情况,及时启、停磨煤机运行,禁止磨煤机低料位或磨煤机空转运行。
  
  四、存在问题
  
  4.1煤质变化太大,导致系统运行不稳定:原煤中细粉较多,煤干,制粉出力增加,导致系统风压偏大;原煤中颗料大,煤温,制粉出力下降,导致干燥出力不足。所以在煤质较差以及变化较大时,建议由运行人员手动控制。4.2甲给煤机煤层厚度变化大:煤层厚度较高时,投入给煤自动,给煤电流维持在17A左右,系统工作正常;煤层厚度较薄时,给煤电流维持在zui大23A左右,料位加不上来,无法投入给煤自动。
  
  4.3甲磨煤机运行电流波动幅度大(十几安培),不能准确监控钢球装载量。甲、乙磨入口负压指示:有时负压达到-200Pa左右正常(手试);有时-500Pa左右给煤机入口冒热风。
  
  五、总结
  
  通过加装TCS-200A球磨机料位监控装置,对给煤控制系统的经济、优化运行具有积极意交,大大地减轻了运行人员的劳动强度。同时通过设备的运行与调试,我们在DCS组态中增加了一定的保护逻辑,即当钢磨进出口差压在大于3000Pa或者粗粉分离器出口负压小于-6500Pa时,控制器自动将其输出锁定在30%,一旦恢复正常,则控制器重新进入自动调节状态。但是该保护在煤质变化较大时容易产生系统波动,导致堵煤,所以建议在此情况下,宜采用手动控制。
  1.温度控制仪表系统故障分析步骤
  
  分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点:该系统仪表多采用电动仪表测量、指示、控制;该系统仪表的测量往往滞后较大。
  
  (1)温度仪表系统的指示值突然变到zui大或zui小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
  
  (2)温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。
  
  (3)温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。
  
  (4)温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。
  
  2.压力控制仪表系统故障分析步骤
  
  (1)压力控制系统仪表指示出现快速振荡波动时,首先检查工艺操作有无变化,这种变化多半是工艺操作和调节器PID参数整定不好造成。
  
  (2)压力控制系统仪表指示出现死线,工艺操作变化了压力指示还是不变化,一般故障出现在压力测量系统中,首先检查测量引压导管系统是否有堵的现象,不堵,检查压力变送器输出系统有无变化,有变化,故障出在控制器测量指示系统。
  
  3.流量控制仪表系统故障分析步骤
  
  (1)流量控制仪表系统指示值达到zui小时,首先检查现场检测仪表,如果正常,则故障在显示仪表。当现场检测仪表指示也zui小,则检查调节阀开度,若调节阀开度为零,则常为调节阀到调节器之间故障。当现场检测仪表指示zui小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵;差压变送器正压室漏;机械式流量计是齿轮卡死或过滤网堵等。
  
  (2)流量控制仪表系统指示值达到zui大时,则检测仪表也常常会指示zui大。此时可手动遥控调节阀开大或关小,如果流量能降下来则一般为工艺操作原因造成。若流量值降不下来,则是仪表系统的原因造成,检查流量控制仪表系统的调节阀是否动作;检查仪表测量引压系统是否正常;检查仪表信号传送系统是否正常。
  
  (3)流量控制仪表系统指示值波动较频繁,可将控制改到手动,如果波动减小,则是仪表方面的原因或是仪表控制参数PID不合适,如果波动仍频繁,则是工艺操作方面原因造成。
  
  4.液位控制仪表系统故障分析步骤
  
  (1)液位控制仪表系统指示值变化到zui大或zui小时,可以先检查检测仪表看是否正常,如指示正常,将液位控制改为手动遥控液位,看液位变化情况。如液位可以稳定在一定的范围,则故障在液位控制系统;如稳不住液位,一般为工艺系统造成的故障,要从工艺方面查找原因。
  
  (2)差压式液位控制仪表指示和现场直读式指示仪表指示对不上时,首先检查现场直读式指示仪表是否正常,如指示正常,检查差压式液位仪表的负压导压管封液是否有渗漏;若有渗漏,重新灌封液,调零点;无渗漏,可能是仪表的负迁移量不对了,重新调整迁移量使仪表指示正常。
  
  (3)液位控制仪表系统指示值变化波动频繁时,首先要分析液面控制对象的容量大小,来分析故障的原因,容量大一般是仪表故障造成。容量小的首先要分析工艺操作情况是否有变化,如有变化很可能是工艺造成的波动频繁。如没有变化可能是仪表故障造成。
  
  以上只是现场四大参数单独控制仪表的现场故障分析,实际现场还有一些复杂的控制回路,如串级控制、分程控制、程序控制、联锁控制等等。这些故障的分析就更加复杂,要具体分析。



    中温箱式电阻炉外型均为长方形,炉壳采用优质钢板折边焊接制成。表面静电喷涂工艺,工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,炉与壳间用保温材料砌筑。


    中温箱式电阻炉炉门通过多组铰链固定于电炉面板上,炉门关闭是利用炉门手把的自重,通过杠杆作用将炉门紧贴于炉口,开启时只需将手把稍往上提,脱钩后往外拉开,将炉门置于左侧即可。


    另外炉口下端装有炉门连销的安全开关,当炉门开启时,电炉电源便自动切断,以保证操作安全。


    中温箱式电阻炉温度控制系统:


    温度测量:K分度镍铬--镍硅热电偶


    控制系统:LTDE全自动可编程仪表,PID调节,显示精度1℃


    成套电器:采用品牌接触器,散热风扇,固态继电器


    时间制:可设定升温时间,恒温时间控制,恒温时间到达,自动停机;


    超温保护:内置式二级超温保护装置,双重保险;


    运行方式:全量程可调节恒温,恒定运行;程序运行。


    中温箱式电阻炉炉体结构及用料:


    炉壳材料:外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑,颜色为电脑灰;


    炉胆材料:采用高铝内胆,耐磨度好,高温炉上下左右四面发热;


    隔热方法:保温砖及保温棉;


    测温口:热电偶从炉体后上方进入;


    接线柱:发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置;


    控制器:位于炉体下方,内置控制系统,补偿导线连接炉体;


    加热元件:高温电阻丝。







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