摘要:对金属化膜高压并联电容器内熔丝的考核方法、不自愈时的保护以及与断路器开断时间的配合等问题进行了讨论。
关键词:金属化膜 并联电容器 内熔丝 试验方法 保护 开断时间 金属化膜低压并联电容器已经有30余年的历史了。现在尽管还在不断地提高和创新,但早已被人们普遍接受,因而完全取代了老式的油浸式产品。而高压并联电容器,暂且不谈金属化膜产品,就以油浸式产品而论,还是膜纸复合产品用量居多,而且较为可靠。据不完全统计,至2000年底,我国(未计台湾、香港和澳门地区)高压并联电容器的总装机容量约为168Gvar左右,其中绝大多数是膜纸复合产品。全膜电容器虽然走过了20余年的艰难历程,只是近两年全膜产品的产量才超过膜纸复合产品。以2000年为例,按行业12个厂家的统计,高压并联电容器中,全膜产品按台数计占59.24%,按容量计占64.03%。而某省电力部门1990~1998年连续九年的统计表明,在已投运的8.646Gvar电容器中,膜纸复合产品的容量故障率为0.46%,而全膜产品(大部分是进口产品)的容量故障率却高达11.88%,后者是前者的近26倍!这充分说明,一类新产品的研制成功并非易事!
金属化膜高压并联电容器从20世纪80年代才开始研制,至今在国外仍因种种原因而未在市场上占主导地位。我国的起步要晚得多,从桂林电力电容器总厂开创性的研究工作开始计算,仅仅六七年光景。但产品上市的速度却大大高于国外。作者认为,我们的此类产品还处在成长期,加之市场需求过旺,该类产品在运行中出了一些问题,应当属于产品成长期的正常情况。与上述全膜并联电容器的发展情况比较,似乎不应该感到意外。当然,我们有责任抓紧研究,让它日趋完善,以满足用户不断增长的需要。为此,下面想从几个方面发表几点拙见。
首先是对内熔丝的考核方法。这似乎是一个不成问题的问题。因为各国标准都有规定,而且基本一致。但作者认为,这种用铁钉对有内熔丝的元件造成人为短路,用来考核内熔丝保护是否可靠的方法,仅仅对油浸式膜纸和全膜电容器适合,而对金属化膜电容器就不能认为是合适的了!因为此种方法从根本上讲,不能模拟金属化膜电容器击穿瞬间的工况,这一点恐怕是大家的共识,不必为之再费笔墨了。那么,为什么还要用此方法来考核金属化膜电容器中的“内熔丝”呢?我想答案也许只有一个:严格执行标准!这当然无可非议。但是,人们不禁要问:用这样的方法考核后“合格”的产品,能在纷繁复杂的运行工况中经受住考验吗?近年来仅作者所知的若干情况,已经能给出否定的答案。所以我认为,研制者切不可因为试验通过后产品运行时就高枕无忧了,而应该补充额外的但又非常必要的针对性强的试验项目,严格考核,以确保产品出厂后*可靠运行。
其次是“自愈性”。人所共知,这正是金属化膜电容器的独特优点。很可能就是这一优点,吸引了不少人的目光,想方设法要把它推而广之,让它也在高压并联电容器领域一显身手,这无疑有着诱人的前景。同时人们也没有忘记,金属化膜电容器的“自愈性”并非无处不在、无时不有;而令人费解的是普遍承认、但却大多有意(应读做相信上述考核试验结果)或无意的予以忽视,或者说措施不能满足真实要求。既然不自愈或自愈失败的现象时有发生,而且此时故障处的绝缘电阻不降低到零,而是欧姆级至兆欧级的某个不确定的值,那末这一根小小的熔丝怎么能对如此不同的情况给予可靠的保护呢?也许有人会说,这时无需熔丝劳神,元件还可继续工作。事实上这种元件也确实还在继续运行,但绝非令人放心地*运行。为此我们不妨假定故障后的残留阻值为几十欧或百欧级,那时该元件的温度必然会升高,这一点在运行中已经得到充分证明。这种温升不能归咎于元件端部局部放电所致:①投运初期也有局部放电现象出现,但是未见元件表面温度升高,此种温度大幅度升高只能认为是不自愈出现后的结果;②经对在室内运行的电容器组元件表面温度的实际测试,竟达80℃甚至还高一些。
再次是保护动作时限。大家知道,目前投运电容器一般都用真空断路器或六氟化硫断路器,以10~35kV级而言,开断时间通常为2.5~3.0周波左右,亦即50~60ms的时间。尽管如此之迅速,但仍时有不能防止故障电容器组事故扩大的情况出现。比如电容器爆裂着火后断路器才跳闸。虽然这种现象原因极其复杂,很难三言两语给出一个明确而又为大家公认的简要说法,但有一点似乎可以明白,那就是断路器的动作时间还过长,没能赶在事故扩大前切断电源;或者说有些时候事故扩大所需的时间小于50~60ms。这就是说,即使加上继电保护出口继电器的动作时间在内,总的开断时间也在100ms左右。如果仍然视“继电保护为后备保护,电容器内部的固有(因设计而定下来的)保护为主保护”是一条基本原则的话,那末,上述时限就得千方百计满足,以确保电容器的*运行。如不遵守这一原则,发生恶性事故的可能性恐怕在所难免。当然,由于断路器拒动酿成的大祸也是有的,这不能和上面的情况混为一谈。
无功功率补偿,简称无功补偿,在电子供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到大限度的 减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
1. 过电压
过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过电压的幅值、过 电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化 。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。 工频耐压试验装 置适用于大型的水力/火力发电机的耐压试验,采用多节电抗器并联的工作方式,调整可调 电抗器的电感量。
2. 过电流
当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流 过大,将造成电容器的烧坏事故。
3. 渗漏油
电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当 电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电 容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。
4. 鼓肚变形
运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱 鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。
5. 电容器断路器自动跳闸
断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一次回路,如检查电容器有 无爆炸、鼓肚、喷油。并对电容器的断路器、电流互感器、电压互感器、电力电缆等进行检 查,判断故障性质。如无上述情况,而是由于外部故障造成母线电压波动而使断路器跳闸, 经15min后允许进行试合闸。 未查明原因之前不得试送。
6. 电容器停用处理
遇有下列故障之一者,应停用电容器组,并报告值班调度员和部门领导。
(1) 电容器发生爆炸;
(2) 电容器套管发生破裂并有闪络放电;
(3) 电容器严重喷油或起火;
(4) 电容器外壳有明显膨胀,有油质流出或三相电流不平衡超过5%以上, 以及电容器或电 抗器内部有异常声响;
(5) 接头严重过热;
(6) 密集型电容器油温超过65℃,或压力释放阀动。
在供电系统中,根据《预防电容器装置事故的技术措施》中规定:对高压并联电容器部分, 应定 期进行电容器组单台电容器电容量的测量,推荐使用不拆连接线的测量方法,避免因 拆装连接线导致套管受力而发生套管漏油的故障。因此可采用全自动电容电感测试仪对电容 器进行检测,提高供电系统的安全可靠性。