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进源仪表涡街流量计指示问题的分析与处理 流量计维修保养

时间:2020-06-01    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     

  涡街流量计是工业上zui常用的现场仪表之一,其传感器接受二次仪表的12VDC供电,采用压电晶体元件检测旋涡分离频率.在使用中,安装在柱体内部的探头体感受旋涡在柱体后部两侧产生的压力脉冲,埋设在探头体内部的压电晶体元件感受到这一应变力的作用产生交变电荷,经传感器处理输出一定幅度的脉冲信号给二次仪表。这一脉冲信号与流过管道的流量成比例,这一比例关系由传感器的K系数决定,K系数一般由厂家标定,K系数表示管道每流过一个流量单位传感器所发出的脉冲个数。

  二次仪表是由MCS51系列单片机8031为主体的流量显示仪表,在接受到这一脉冲信号之后,一方面由指针式电流表显示瞬时流量,一方面由8位数码显示累计流量或累计时间,另一方面可输出4~20 mA或0~10 mA信号给调节器或记录仪使用。二次表依据传感器的K系数及流量量程来进行参数设定。

主要存在的问题

  ①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。

主要问题的分析及解决

  这些问题的分析及解决花费近半年的时间,由于问题错综复杂,从设汁安装、参数整定、日常维护、运行环境中都存在不同程度的问题,许多问题互相牵连,再加上有些问题的解决需等待一定的工艺运行时机,故给问题的解决带来了极大的困难.有些问题是由不同的几种原因共同造成的,有些原因与不同的几个问题均有关。

总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面:

(1)选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了—个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造难度太大(有时候.工艺条件的变动只是临时的)。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。

(2)安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。比如:二循FIC203传感器前面直管段明显不足,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度可以使用(相当于降级使用)。

(3)参数整定方向的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,这方面的原因主要同问题①、③有关。满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的zui终确定,zui终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。

(4)二次仪表故障。这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定,这部分原因主要向问题①、②有关。通过修复相应的故障,问题得以解决。

(5)四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断,这部分原因主要同问题②有关。解决了相应的线路问题,存在的问题也相应解决。

(6)二次仪表与后续仪表的连接问题。由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修,使得二次仪表的mA输出回路中断,对于这类型的二次仪表来说,这部分原因主要同问题②有关。尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长期损坏无法修复的情况下,一定要注意短接二次仪表的输出。

(7)由于二次仪表平轴电缆故障造成回路始终无指示。由于长期运行,再加上受到灰尘的影响,造成平轴电缆故障,通过清洗或者更换平轴电线,问题得以解决。

(8)对于问题⑦主要是由于二次仪表显示表头线圈固定螺丝松,造成表头下沉,指针与表壳摩擦大,动作不灵,通过调整表头并重新固定,问题相应解决。

(9)使用环境问题。尤其是安装在地井中的传感器部分,由于环境湿度大,造成线路板受潮,这部分原因主要同问题②、②有关。通过相应的技改措施,对部分环境湿度大的传感器重新作了把探头部分与转换部分分离处理,改用了分离型传感器,故善了工作环境,日前这部分仪表运行良好。

(10)由于现场调校不好,或者由于调校之后的实际情况的再变动。由于现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整不好.或者由于调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动,造成指示问题、这部分原因主要同问题④、⑤有关。使用示波器,加上结合工艺运行情况,重新调整。

(11)对于问题⑧之所以单独提出,是以于这一问题长时间影响了问题的分析解决,由于东方化工厂不具备K系数标定条件,K系数只能依据厂家提供的资料,由于厂家本身的一些变动,造成提供的几处资料上K系数不—致,影响了问题解决。通过寻找条件重新标定,或者通过反复的修改对比,zui终才确定了统一的仪表参数。

  通过一段时间的认真的分析总结,涡街存在的问题得以基本解决,目前这部分仪表运行良好,基本上满足厂工艺生产的需要。

总 结

(1)由于K系数的确定在涡街的整个环节中非常重耍,K系数的准确与否直接影响着回路的准确度,仪表更换零部件以及工艺管道的磨损等情况,均可能影响K系数.而东方化工厂又缺少标定的手段与能力,只能送出标定,受工艺运行的影响,要从管道上拆下涡街送出要5、6天的标定时间,工艺方面很难满足,从而无法确定K系数。今年,通过流量仪表间的改造,虽已经具备了较小口径的涡街标定条件,但对于较大口径的涡街仍然无能为力,以后应注意使用涡街的现场标定方法,使用标准频率以及便携式超声波流量计,测出管道中的瞬时流量以及传感器的脉冲输出频率,现场计算K系数。

(2)应定期清洗涡街流量计的探头,检查中曾发现,个别探头检测孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影响了正常测量。

(3)定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。有时候指示问题是由于受到干扰所至。

(4)安装环境潮湿的探头.应定期烘干一次,或作防潮处理。由于探头本身并末作防潮处理,受潮之后影响运行。

(5)仪表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。

  江苏进源仪表有限公司作为江苏品牌流量计生产厂家,主营产品:污水流量计,电磁流量计,蒸汽流量计,汽油流量计,涡轮流量计,超声波流量计,孔板流量计,蒸汽流量计等,为广大消费者提供诚心诚信的服务。欢迎广大新老客户咨询与采购,我们携诚为您服务!

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    玻璃转子流量计是一种高精度含微小零件且技术含量高的产品,在日常使用及维护中都需要操作人员具备一定的产品知识,才能在实际操作中得心应手,不会发生一些不必要发生的事故及故障。

    在玻璃转子流量计维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在玻璃转子流量计的维修工作中提高效率,减少失误。

    一、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。

    二、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。

    三、用万用表欧姆档时,切记不要带电测量。

    四、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路。

    五、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V,60——100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光。

    六、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀。

    七、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,万能试验机以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层。

    八、不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。

    九、修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找。

超声波流量计五种常见故障解决方法

  超声波流量检测技术是近年来迅速发展起来的新技术,它利用超声波在流体中传播所载的流体流速信息来测量流体流量。与传统的涡街、电磁等流量计相比,超声波流量计具有非接触、无压损、精度高、造价低、结构简单、测量范围宽等特点。尤其是超声波流量计体积小、造价与口径无关,它解决了工业测量中大口径测量设备制造、运输困难和造价高的突出问题,使它特别适合临时管道、大口径管道的流量测量,在工业供水系统中得到了广泛应用。常见的故障有以下五种,分别来分析下。  一、读数不稳定变化剧烈  原因分析:安装超声波流量传感器的管道振动大或存在改变流态装置(如流量计安装在调节阀、泵、缩流孔的下流)。  解决方法:将流量传感器改装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的上游。  二、读数不准确,误差大  原因分析:  1、超声波流量计传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物干扰超声波信号。解决方法:将传感器装在管道两侧。  2、超声波流量计传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。解决方法:将传感器装在充满流体的管段上。  3、存在使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔板、涡街流量计、涡轮流量计或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。解决方法:将传感器装在远离上述装置的地方,传感器上游距上述装置30D,下游距上述装置10D或移至上述装置的上游。  4、超声波流量计输入管径与管道内径不匹配。  解决方法:修改管径,使之匹配。  三、传感器是好的,但流速偏低或没有流速  原因分析:  1、由于管道外的油漆、铁锈未清除干净。解决方法:重新清除管道,安装传感器。  2、管道面凹凸不平或超声波流量计安装在焊接缝处。解决方法:将管道磨平或远离焊缝处。  3、管道圆度不好,内表面不光滑,有管衬式结垢。若管材为铸铁管,则有可能出现此情况。解决方法:选择钢管等内表面光滑管道材质或衬的地方。  4、被测介质为纯净物或固体悬浮物过低。解决方法:选用适合的其它类型仪表。  5、传感器安装纤维玻璃的管道上。解决方法:将玻璃纤维除去。  6、传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号。解决方法:将传感器移到无套管的管段部位上。  7、传感器与管道耦合不好,耦合面有缝隙或气泡。  解决方法:重新安装耦合剂。  四、当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加  原因分析:传感器装的过于靠近控制阀下游,当部分关闭阀门时流量计测量的实际是控制阀门缩径流速提高的流速,因口径缩小而流速增加。  解决方法:将传感器远离控制阀门,传感器上游距控制阀30D或将传感器移至控制阀上游距控制阀5D。  五、工作正常,但不测量流量了  原因分析:  1、被测介质发生变化。解决方法:改变测量方式。  2、被测介质由于温度过高产生气化。解决方法:降温  3、被测介质温度超过传感器的极限温度。解决方法:降温  4、传感器下面的耦合剂老化或消耗了。解决方法:重新涂耦合剂  5、由于出现高频干扰使仪表超过自身滤波值。解决方法:远离干扰源  6、计算机内数据丢失。解决方法:重新输入各项正确的参数  7、计算机死机。  解决方法:重新启动计算机

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